【本文由“愚樵耕读”推荐,来自《1974—1994:国产焊丝钢五十年,一个未彻底解决的技术痛点》评论区,标题为小编添加】
1978年,卢森堡阿尔贝德公司(ARBED)在180t转炉上首次工业应用底吹惰性气体(包括氩气)形成LBE法(Lance, Bubbling, Equilibrium),标志着现代底吹氩气复吹技术的成功。日本川崎制铁随后开发出LD-KG法等,进一步推广底吹氩气或惰性气体的复吹工艺。可是上世纪九十年代直至本世纪初,气体保护焊焊丝成分不均匀导致焊缝气孔问题仍然大量存在。说明仅仅依靠惰性气体的气泡还是不能满足焊丝钢的成分均匀性。最保险的办法,还是电炉冶炼,依靠电磁力搅拌液态金属。这是最保险的办法。
用隋性气体气已经解决很大问题了,如进一步的话,增加用真空脱气,上VD、RH,或真空加热脱气如VHD等。多年前,看见附近的小电炉钢厂居然也用上了VD,深感行业真的进步了,过去在国企大厂才看得见装备小厂子也有了。
说到“行业进步”:当年在私人老板办的感应炉钢厂,看见他们居然也装备了钢包吹氩,双机双流连铸机 以及快速光谱分析仪。还有以用感应炉冶炼不锈钢起家的小作坊民营厂,后来也用起AOD炉,都是想不到的。
再说老兄提到的电炉加电磁搅拌装置,这在当年全国也没几套。老兄所在的厂实在是顶级牛叉!这在当年是何等的高大上啊。特别是对操作工人来说,不仅仅是质量问题,更重要的是现场能免去繁重的人工搅拌、人工除渣等高温重体力活,功德无量。
记得传说中,国内第一套电炉加电磁搅拌是从瑞典引进的五十吨电炉上用的,好像上钢五厂也有。都只是听说,没见过。
不过,现在电炉用电磁搅拌已经几十年没听说了,可能也不用了。印象中,自本世纪,新上的电炉主流曾经是连续隧道加热式( 康斯迪),现在则是各类竖式电炉,眼下好像是“量子电炉”之类。——当然量子电炉只是设备厂家的称呼而已,与量子通讯的“量子”没有半毛钱的关系。
这些电炉底部可加底吹气搅拌。出钢后道加脱气装置,用保护浇注,钢材质量就没什么问题了。
电炉用电磁搅拌,当年是最先进的装备。但是设备费用高,电磁搅拌器装在电炉底部,维护不易,这可能是未得推广的主要原因吧。当然这是我的猜想。
已多年不碰这项业务了。这些天见到老兄提到原单位居然还有电磁搅拌装置,令人啧啧称奇。想起往事,特此提笔给老兄留言,并向老兄问好!